提高效率学丰田
浔兴“快速换模”试行精益生产
本报讯 封闭四天,观看生产流程录像,研究出成型改机方案,节约换模时间,从而提高效率,这是福建浔兴拉链科技股份有限公司正在车间推行的快速换模(SMED)项目。初步试行结果显示,SMED项目使得车间的产能增加近一倍,而这仅是浔兴股份迈出精益生产的第一步。
生产耗时压缩一半
从4小时15分钟到2小时10分钟,浔兴股份的尼龙纤维部某车间的平均换模耗时比以往缩短了一半,这缩减下来的两个小时得益于其SMED项目小组在车间四天的封闭式研究。SMED项目是浔兴股份从9月下旬拟定在尼龙纤维部车间研究试行的精益生产项目,目的是通过运用系统分析的手段,压缩成型机换模时间,从而提升设备的有效利用率,增加产能,提升效益。
“这四天的时间,我们都泡在车间做研讨。先录下员工换模的工作流程,然后通过观看录像以及现场到车间操作流程,对流程进行细分,再结合理论知识对流程动作做内外分离,同时对分离的动作进行优化。”据小组成员人力行政副总助理余方盛介绍,以往换模的时候,操作人员都是等到机器停止运营后才开始安装所需的模具,然后换模,“现在按照项目小组定下的改机方案,操作人员提前准备好接下来所需的模具,机器即停即换,这样优化之后就省了两个小时。”
这个成绩项目小组并不满足,10月底,项目小组还将再次研讨,改进改机方案,“如果我们能将多个环节的换模流程同时进行,换模时间将能够再缩减一半,而如果机械设备能够升级,有望达到我们的目标:半个小时快速换模。等改机方案确定之后,我们将在所有车间推行。”
学习丰田精益生产
浔兴股份成功试行并将推行的SMED项目只是其进行精益生产的试水,而在这之前,公司内部已经做足了功课。
早在今年年初的时候,浔兴股份就开始在公司内部倡导精益化管理的理念,生产系统如何进行精益化管理?丰田汽车的精益化生产模式备受推崇。“丰田汽车的精益生产模式很值得制造型企业学习。在试行之前,我们车间主任级别以上的员工都研读了丰田精益生产的书,随后又对储备班组长级别以上的技术人员进行了专业培训。”余方盛表示,推行精益生产并不是突然之举。
而在SMED项目成功推行之后,单件流、精益看板等项目以及办公室精益管理也将陆续进入试行和研究,“精益生产包括许多项目,这些项目对于制造业而言都是通行的,SMED成功推行之后,接下来其余项目也将继续。”
浔兴股份品牌运营总监牛燕涛也表示,现在成本压力越来越大,企业外部动作应该放缓,而内部动作应该加快,对内应该整改,向管理要效益。